投身技改的有心人--记马钢四钢轧总厂2250生产线精轧机点检员徐大林
投身技改的有心人
——记马钢四钢轧总厂2250生产线精轧机点检员徐大林
黄永安 何汉清 / 文
马钢四钢轧总厂2250热轧生产线是从德国西马克公司引进的世界一流的先进生产线,每年承担着500万吨左右的板带产品生产任务,而精轧机组又是该生产线的心脏设备,保护好心脏设备,徐大林认为这是他的责任和使命。他在点检岗位上充分发挥个人才智,几年来醉心技改,进行小改小革10几处,取得了良好的效果。虽然多次被评为岗位之星和先进个人,徐大林没有小进则满,他依然坚持创新、心系技改,努力为生产稳定顺行,发挥点检员的作用。
2005年,徐大林与许许多多志在新区建设的员工一道,从二钢轧总厂调入四钢轧总厂,工程建设期间,他有幸参加了设备监制和现场设备安装调试工作,700多个日日夜夜,他见证了一座座高大的厂房拔地而起,一台太设备安装调试到位;为此,他历尽艰辛有付出有收获。2007年,徐大林成为一名2250热轧生产线精轧区域点检员后,为解决设备故障,稳定生产运行,他记录事故数据、查阅资料、积累经验,决心尽责尽力实施技术改造,为生产顺行提供良好的设备支撑发挥作用。
2250热轧主线生产初期,F7精轧机组曾发生过几次堆钢现象,板带从工作辊与出口导卫的导台板之间穿过,缠绕在工作辊上,处理时间长、难度大,而且还撞坏了其他部件。为弄清楚堆钢原因,徐大林认真细致地反复查阅图纸并结合现场情况,一丝丝地排查后发现该架次的出口导卫的标高高出图纸20mm,板带很容易撞到导台板前头的刮水板。刮水板被撞断后,板带就从工作辊与导台板之间穿过。找到堆钢事故症结,他提出技改方案,经改造后,F7精轧机组再也没有发生过堆钢现象。牛刀小试让徐大林尝到了甜头,也更坚定了他投身设备技术改造的信心。
在实施设备技术改造中,徐大林注重方法,把关注点落在延长设备运行时间,提高运行效率上。针对2250热轧生产线轧机机组因振动引起的高压油管泄漏现象,他在定期检查并紧固管卡螺栓的同时,实施技术改造,采取合理添加管卡的办法,定期预紧振动较大的关键部位液压接头和法兰螺栓,有效延长了设备运行时间。精轧机区域液压胶管数量庞大,达到一千多根,多处胶管处于相互干涉状态,易磨损,针对胶管因磨损引起的泄漏与爆管现象,他及时捆绑胶皮防止磨损,并定期对捆绑处进行检查。徐大林还合理利用定修机会,有计划地定期更换接头的密封,更换胶管,保持设备良好的运行状态。
在技术改造中,徐大林还通过降低故障率,减少检修时间,收到了稳定运行和提高产能的效果。精轧机支撑辊换辊滑座中阶梯板容易倾翻,原因是第一块阶梯板体积小重量轻,当提升缸将支撑辊提升时支撑辊很容易将第一块阶梯板粘住带起来,造成倾翻。处理起来既费时一费力,徐大林对阶梯板采取小改动,将前三块做成一体,增加了重量和体积,针对阶梯板上沾上了氧化铁皮,支撑辊压住了氧化铁皮,使两边的标高发生了差异,无法标定,徐大林在支撑辊换辊滑座狭小的空间里装上了高压水喷管,倾翻问题迎刃而解。
2250热轧生产线的特点是延续性、紧凑型,平时无法长时间停机点检,且设备区域冷却水流很大,液压管路一些不大的漏油点,无法按常规及时点检出来,为了提高自己的点检效率,在长期的现场点检中,徐大林摸索总结了一套“一闻、二看”的点检法,“一闻”有无油味,凭借着自己对油品气味鉴别可以判断出液压管路是否漏油,。“二看”有无油花,对漏油区域做出正确的判断。利用这两种点检方法,检查出许多漏油隐患,避免了大的漏油事故发生。
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