修旧利废 恒源矿打出成本控制“组合拳”
时间:2021-06-24 15:33来源:中国企业报看安徽 作者:王长松
对废旧零配件进行淘宝、筛选、分类,拆装,将不能再使用的配件拆下来作为他用,……今年以来,恒源煤矿运销部在修旧利废、节能降耗等工作上积极探索创新,不仅提高了回收复用率,而且大大降低了生产成本。
对废旧零配件进行淘宝、筛选、分类,拆装,将不能再使用的配件拆下来作为他用,……今年以来,恒源煤矿运销部在修旧利废、节能降耗等工作上积极探索创新,不仅提高了回收复用率,而且大大降低了生产成本。
“废旧零配件在专业技术人员眼里就没有废品,就算是一颗小小的螺丝钉,也有它的用武之地。”该矿运销部部长孟文介绍,在修旧利废工作中,充分发挥专业技术人才优势,蹚出了一条变废为宝的新路子。
运销部的探索创新,只是恒源煤矿修旧利废、节能降耗做法的一个缩影。当前,该矿在材料源头管控、用电降消耗、修旧促节约等方面,也取得了显著成效。据介绍,恒源煤矿今年一季度,总生产成本实际发生18491.1万余元,比计划节约743.3万余元。
“以提升效率和效益为中心,围绕增收和降本统筹施策,止住失血点、培育增长点,多措并举提升经营质量。” 这是恒源煤矿矿长杨耀文在多次经营工作会议上提出的要求、定下的目标。
实现这一目标,恒源煤矿有底气。2020年实施采掘设备配件成本联控创新实践,采取“一会审核、多级储备、应修尽修、阶梯考核”,合理调配采掘和新装备配件费用,全年节约158万元,同比下降27%。
除了实施采掘设备配件成本联控机制,恒源煤矿也有明确的规划图:聚焦“三化一中心”即,修旧利废专业化、市场化、信息化,建立一综合两专业修复中心。
“全矿基层各单位认真执行矿《物资回收及修旧利废管理办法》,大力推进修旧利废专业化、市场化和信息化建设,1-3月份修旧利废创效307万元。”该矿经营管理部部长陈向阳向笔者介绍取得成本节约的新成效。
“建立一综合两专业修复中心,有效推动外修设备转自营。”该矿经营管理部业务主管谢长征介绍说,通过建立风动单轨吊实验平台,不断增加修复品种和范围,一季度就节约外修资金达30余万元。
“严格按照‘降转速、降角度,清杂质、清管路,少开机、少空耗,高效率、满运行的要求,调荷避峰、节电降耗。”该矿机电科科长吴同光说,今年初开始严把用电计量关,井下、地面用电全部实现装表计量,月度抄表结算;加强用电检查,杜绝“跑冒滴漏”和空转现象;一季度节约电力成本168万元。
坚持深挖内潜,严抓源头控投入。该矿严格物资审批流程,严格执行《设备备件管理办法》,采掘新装备备件投入由机电副总牵头,每月组织一次配件计划审核会,通过利库、审核,避免重报、漏报、错报,多报,同时积极联系厂家大型的配件由厂家代储,减少了资金占用,今年前3个月采掘配件费用节约51.18万元,同比下降22%。
建立了大型材料网上信息平台,提高了大型材料循环利用率,轨道、管路等大型材料实现了“零投入”。
“XX机巷老塘电缆钩没有回收,根据《材料管理办法》规定,罚某某单位500元;XX轨道上口车场19-03号黄沙车未卸干净,造成材料浪费,罚……”。近日,笔者看到恒源煤矿内部网站挂出的2021年3月“反浪费”检查通报。
为营造人人讲节约、处处控成本的良好氛围。由该矿经营管理部牵头,每周进行一次材料巡查,分片包干,不定期巡查,问题挂网通报、按规处罚。今年1-3月份,该矿开展“反浪费”活动14期,通报各类材料问题235条。
“废旧零配件在专业技术人员眼里就没有废品,就算是一颗小小的螺丝钉,也有它的用武之地。”该矿运销部部长孟文介绍,在修旧利废工作中,充分发挥专业技术人才优势,蹚出了一条变废为宝的新路子。
运销部的探索创新,只是恒源煤矿修旧利废、节能降耗做法的一个缩影。当前,该矿在材料源头管控、用电降消耗、修旧促节约等方面,也取得了显著成效。据介绍,恒源煤矿今年一季度,总生产成本实际发生18491.1万余元,比计划节约743.3万余元。
“以提升效率和效益为中心,围绕增收和降本统筹施策,止住失血点、培育增长点,多措并举提升经营质量。” 这是恒源煤矿矿长杨耀文在多次经营工作会议上提出的要求、定下的目标。
实现这一目标,恒源煤矿有底气。2020年实施采掘设备配件成本联控创新实践,采取“一会审核、多级储备、应修尽修、阶梯考核”,合理调配采掘和新装备配件费用,全年节约158万元,同比下降27%。
除了实施采掘设备配件成本联控机制,恒源煤矿也有明确的规划图:聚焦“三化一中心”即,修旧利废专业化、市场化、信息化,建立一综合两专业修复中心。
“全矿基层各单位认真执行矿《物资回收及修旧利废管理办法》,大力推进修旧利废专业化、市场化和信息化建设,1-3月份修旧利废创效307万元。”该矿经营管理部部长陈向阳向笔者介绍取得成本节约的新成效。
“建立一综合两专业修复中心,有效推动外修设备转自营。”该矿经营管理部业务主管谢长征介绍说,通过建立风动单轨吊实验平台,不断增加修复品种和范围,一季度就节约外修资金达30余万元。
“严格按照‘降转速、降角度,清杂质、清管路,少开机、少空耗,高效率、满运行的要求,调荷避峰、节电降耗。”该矿机电科科长吴同光说,今年初开始严把用电计量关,井下、地面用电全部实现装表计量,月度抄表结算;加强用电检查,杜绝“跑冒滴漏”和空转现象;一季度节约电力成本168万元。
坚持深挖内潜,严抓源头控投入。该矿严格物资审批流程,严格执行《设备备件管理办法》,采掘新装备备件投入由机电副总牵头,每月组织一次配件计划审核会,通过利库、审核,避免重报、漏报、错报,多报,同时积极联系厂家大型的配件由厂家代储,减少了资金占用,今年前3个月采掘配件费用节约51.18万元,同比下降22%。
建立了大型材料网上信息平台,提高了大型材料循环利用率,轨道、管路等大型材料实现了“零投入”。
“XX机巷老塘电缆钩没有回收,根据《材料管理办法》规定,罚某某单位500元;XX轨道上口车场19-03号黄沙车未卸干净,造成材料浪费,罚……”。近日,笔者看到恒源煤矿内部网站挂出的2021年3月“反浪费”检查通报。
为营造人人讲节约、处处控成本的良好氛围。由该矿经营管理部牵头,每周进行一次材料巡查,分片包干,不定期巡查,问题挂网通报、按规处罚。今年1-3月份,该矿开展“反浪费”活动14期,通报各类材料问题235条。
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